鍋爐引風(fēng)機電機(Y355L1-6,Pe=250 kW,Ue=380 V,Ie=458 A)改造前、后節(jié)能效果計算情況如下。
1)改造前實測數(shù)據(jù):U1=380 V,I1=412 A,cos漬1 =0.82,P1 =1.732UIcos漬1 =1.732 伊380 伊412 伊
0.82=222.4 kW。
改造前每年耗電量(全年運行300 天計)為:222.35 kW伊24伊300=1 600 920 kW·h。
2)改造后實測數(shù)據(jù):U2=380 V,I2=253.4 A,cos漬2=1;P2=1.732伊380伊253.4伊1=166.7 kW·h;
改造后每年耗電量(全年運行300 天計)為:166.7 kW伊24伊300=1 200 690 kW·h。
3)每年節(jié)省的電量:1 600 920原1 200 690=400 230 kW·h;節(jié)電率:400 230衣1 600 920=25%;
每年節(jié)約電費(按0.55 元/kW·h 計):400 230伊0.55=2 201 265元。
7 改造效果
鍋爐引風(fēng)機通過應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)后,改變了原有的操作方式,實現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制,能夠有效地適應(yīng)鍋爐生產(chǎn)過程,使系統(tǒng)運行穩(wěn)定,保持風(fēng)機高效運轉(zhuǎn),電機實現(xiàn)了軟啟動,無沖擊電流,設(shè)備故障率大大降低,維修費用大為減少。拖動系統(tǒng)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),在大大節(jié)約電能的基礎(chǔ)上,使長期輕載運行的引風(fēng)機工作在低轉(zhuǎn)速、低電壓的狀態(tài)下,這樣就使電機發(fā)熱少、溫升低,延長了使用壽命。變頻調(diào)速技術(shù)也提高了功率因數(shù),使電網(wǎng)損耗減少,效率提高,同時降低了風(fēng)機噪音,改善了生產(chǎn)環(huán)境。另外變頻器自我檢測、故障診斷、保護功能齊全,可有效地防止事故擴大化。
通過對變頻器在工業(yè)鍋爐上的應(yīng)用進行總結(jié),具有以下優(yōu)點。
1)節(jié)電降耗效果顯著,操作簡便,調(diào)節(jié)平衡,尤其與微機控制相聯(lián)更體現(xiàn)了優(yōu)越性,深受司爐工的歡迎。
2)平滑啟動及電機轉(zhuǎn)速下降,機械磨損減小,故障率下降,減少了停機、停爐對生產(chǎn)的影響。
3)擋板和調(diào)節(jié)閥的機械磨損、卡死等故障不復(fù)存在了,大大減少了設(shè)備維護、維修費用。
8 結(jié)語
鍋爐引風(fēng)機等風(fēng)機類設(shè)備采用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能運行是我國節(jié)能的一項重點推廣技術(shù),受到國家政府的普遍重視,實踐證明,變頻器用于風(fēng)機類設(shè)備驅(qū)動控制場合取得了顯著的節(jié)電效果,是一種理想的調(diào)速控制方式。既提高了設(shè)備效率,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,并且因此大大減少了設(shè)備維護、維修費用,還降低了停產(chǎn)周期。直接和間接經(jīng)濟效益十分明顯,只需要大約16 個月就可收回全部投資。